黄冈LNG工厂为中石油昆仑能源投资建设的大型LNG工厂,天然气处理能力为500×104 m3/d,是目前国内最大的LNG工厂,处理工艺及关键设备均采用国产化。黄冈LNG工厂于2014年5月24日开始进气调试生产,5月31日生产出合格的LNG产品,工厂运行正常,一次性试运投产成功,创国内LNG工厂系统调试周期最短纪录。填补了我国液化天然气工业的空白。在此之前我国液化天然气工业主要依靠引进国外成套技术和设备。
黄冈LNG工厂为基本负荷型液化天然气生产工厂,每年运行时间8 000 h,液化能力142 t/h,操作弹性50%~110%。工厂设有2座30 000 m3的单包容罐,能满足7.5天产量的储存需要。
黄冈LNG工厂主要包括天然气脱碳、脱水脱汞、液化、LNG储存与装车及BOG增压等系统。工厂原料气来自西气东输二线黄冈分输站,压力约为6.9 MPa,天然气经计量后首先进入脱碳装置,脱除天然气中的CO2、H2S等杂质,再进入脱水脱汞装置脱除天然气中的水与汞,然后进入液化装置进行逐级冷却降温,直至液化,最后进入LNG储罐进行常压低温储存,销售时通过LNG潜液泵将LNG输送至装车区进行装车外运。工厂技术自主化率达100%。
目前国内其他LNG工厂大多采用醇胺法中的MEA脱除CO2[1],该技术容易发泡,脱碳效果较差,影响工厂正常生产。黄冈LNG工厂脱碳工艺首次采用自主知识产权专利技术“一种脱除天然气中CO2的复配型脱碳溶剂”,装置采用一定浓度的活化MDEA水溶液吸收脱除天然气中的CO2,该溶剂具有脱碳效率高、再生能耗低、不降解及抗发泡、抗腐蚀性好等良好特性。工厂从2014年运行至现在没有出现任何发泡现象,装置运行情况良好,脱碳后的天然气CO2体积分数不超过2×10-6 。
黄冈LNG工厂脱水脱汞装置为自主知识产权专利技术,为保证脱水脱汞深度要求,脱水采用分子筛脱水工艺,利用分子筛的吸附特性,选择性地脱除天然气中的饱和水,装置采用两塔方案,12 h吸附、6 h加热再生、6 h冷却;脱汞采用化学反应吸附法脱除天然气中的汞。工厂脱水脱汞装置与其他LNG工厂相比,结合了天然气液化过程中产生的湿净化气体的脱水、脱汞、再生、冷却、分离和压缩于一体,具有工艺简单、控制方便和运行稳定的优点。天然气出脱水脱汞装置后,水的体积分数不到0.1×10-6 ,低于目前大多数LNG工厂脱水指标1×10-6 (φ)[2],可最大限度地避免对液化装置管线与设备造成冰堵。
黄冈LNG工厂制冷工艺为多级单组分制冷天然气液化工艺,在黄冈LNG工厂属首次运用。该工艺结合传统阶式制冷工艺的优点,从关键设备国产化对传统阶式制冷工艺的技术进行了改进及创新,除具有传统阶式制冷工艺特点外,还具有冷剂压缩机、换热器国产化的特点,方便采购,投资更省。
多级单组分制冷工艺由三级独立的制冷循环组成,制冷剂分别为丙烯、乙烯和甲烷。天然气液化丙烯、乙烯及甲烷制冷系统采用自主知识产权专利技术,其基本原理是,通过较低温度级的循环,将热量传给相邻的较高温度级的循环,从而实现逐级冷却、冷凝。第一级丙烯制冷循环为天然气、制冷剂乙烯和制冷剂甲烷提供冷量;第二级乙烯制冷循环为天然气和制冷剂甲烷提供冷量;第三级甲烷制冷循环为天然气及自身提供冷量。通过6个换热器和1个板翅式换热器冷却,天然气的温度逐渐降低,直至液化。
净化后的天然气首先用丙烯作为第一冷却级冷却至-36 ℃左右,后进入第二冷却级。丙烯蒸发器中蒸发出来的丙烯气体经压缩机增压,冷却后重新变为液体回到丙烯蒸发器。
第二冷却级用乙烯作为制冷剂,天然气冷却到-55 ℃左右,分离C5以上的重烃后,再被乙烯冷却至-96 ℃,并被液化后进入第三冷却级。乙烯蒸发器蒸发出来的乙烯气体经增压,通过丙烯蒸发器换热液化后,最后进入乙烯蒸发器中。
甲烷作为过冷段的制冷剂,将液化段已液化的天然气过冷至-155 ℃,过冷后的天然气节流后温度降至-162 ℃,进入LNG储罐储存。同时,制冷剂甲烷在这一级中冷却到-155 ℃左右,然后通过节流阀降温降压,压力降至140 kPa,温度降至-158.9 ℃,进入板翅式换热器,为天然气和自身过冷提供冷量。节流后的甲烷出换热器的温度为-100 ℃,该气体直接进入甲烷压缩机增压,增压完成后进入丙烯蒸发器、乙烯蒸发器及冷箱中冷却循环。
目前世界上运行的LNG工厂所采用的制冷工艺大多数为级联式制冷工艺、膨胀制冷工艺和混合制冷工艺[3]。相比于多级单组分制冷工艺,4种制冷循环工艺的优缺点对比见表 1。液化循环特性比较见表 2。
从表 1和表 2可知,级联式制冷工艺能耗小,各制冷循环系统与天然气液化系统相互独立,但流程复杂,附属设备多,管理维修不方便[5]。混合制冷循环工艺流程复杂程度相对简单,机组设备少,投资省,效率较高。在规模较小的天然气液化厂中,该工艺运用较多[6]。带膨胀机的液化流程虽然复杂程度最低,但是比功耗最高,运行成本高[7],在规模较大的天然气液化中,经济性不好,和其他流程相比不具有优势。而多级单组分制冷工艺能耗较小,效率较高,各制冷循环系统与天然气液化系统相互独立,操作稳定,适应性强,流程复杂程度适中。因此,在天然气处理规模较大的液化厂中,该工艺具有优势。
经丙烯冷却后的-36 ℃天然气节流降压后进入重烃洗涤塔,脱除天然气中的重烃组分。现有LNG工厂重烃洗涤塔多是进行一次处理完成,这种方法存在脱重烃不完全,并且处理时不稳定,导致冷箱时常冻堵[8]。黄冈LNG工厂重烃洗涤塔为自主知识产权专利技术,采用多组筒体组合的结构,方便了重烃洗涤塔的安装和维护,另一方面设置了多层处理单元进行脱除重烃的处理,使其运行安全和稳定,避免冷箱发生冻堵。黄冈LNG工厂运行至今,从未发生因重烃导致冷箱冻堵的事故。
LNG自液化装置进入LNG储罐,为降低LNG在储罐内出现分层的风险,LNG分两种方式进入LNG储罐,一种上部进料,另一种是通过内部插入管从下部进料。储罐在没有LNG进出或LTD出现预警时,启动LNG潜液泵对罐内LNG进行循环,防止罐内LNG分层和发生翻滚。储罐的所有开口均设置在罐顶部,内罐底部不设置任何开口,在出现管线应力拉断事故时可以保证储存LNG不会大量泄漏。储罐设置有压力、液位变送器以及温度热电偶检测。任何不正常的运行状态均能被检测和报警,并依靠SIS联锁控制以防止储罐过满、超压以及其他危害安全的情况发生。
LNG装车区设置26台装车撬,LNG通过潜液泵输送至装车系统,充装一辆槽车的时间约为40 min。LNG产品装车采用定量装车系统控制,装车过程中系统检测温度和压力,当数据异常时,控制系统报警。溢流等情况产生的LNG进入BOG凝液罐,经电加热器加热至气相后输送到BOG增压装置。
BOG增压装置主要用于对来自LNG罐区的LNG闪蒸气(BOG)及装车过程中产生的气体进行增压。-150 ℃的BOG输送到本装置后首先利用来自脱水脱汞装置的净化气加热至-30 ℃,然后进入BOG压缩机,先增压(表压)至0.5 MPa,抽出一部分作为燃料气,剩余部分继续增压至西二线管网压力,经出站阀组外输至黄冈分输站,经计量后最终进入西气东输二线。本装置共设置3台BOG压缩机,当低于60%生产负荷时,机组1用2备;当超过60%生产负荷时,机组2用1备。
黄冈LNG工厂定位于国产化示范工厂,设备国产化率达99%。在目前国内大部分LNG工厂中,其关键设备如冷剂压缩机、变频器及冷箱全为国外进口,而黄冈LNG工厂主要关键国产设备冷剂压缩机、电机、变频器、BOG压缩机、冷箱等均实现了国产化。工厂运行至今,各设备均能正常运行,证明了LNG工厂设备国产化的可行性。
工厂液化装置共有3台冷剂压缩机,均为多级离心式压缩机,分别为丙烯压缩机、乙烯压缩机及甲烷压缩机。丙烯压缩机由四段七级组成,轴端密封为干气密封,机壳为水平剖分式,设计出口流量417 065 m3/h,出口压力(绝压)1.78 MPa,轴功率25 570 kW,转速2 967 r/min。乙烯压缩机由低压缸与高压缸组成,低压缸与高压缸共三段九级,轴端为干气密封,机壳为水平剖分式,设计出口流量249 959 m3/h,出口压力(绝压)1.78 MPa,轴功率14 192 kW,转速3 886 r/min。甲烷压缩机由低压缸与高压缸组成,低压缸与高压缸共十三级,轴端为干气密封,机壳为垂直剖分式,设计出口流量103 958 m3/h,出口压力(绝压)4.5 MPa,轴功率11 367 kW,转速6 222 r/min。3台压缩机功率均为目前国内同类型最大的压缩机。机组目前运行良好,振动、位移及温度等各项指标均在设计可控范围内,改变了国产设备不能连续稳定生产LNG的状况,达到国内先进水平。
与冷剂压缩机配套的防爆电机和变频器也为国内生产制造,其中丙烯压缩机电机功率达30 MW,较以往国内制造最大20 MW防爆电机功率高50%,创国内制造防爆电机功率最大记录;丙烯压缩机变频器容量也达到30 MW,同样创国内制造变频器容量最大新纪录。电机与变频器运行至今,各项参数均正常。
工厂BOG压缩机为往复式压缩机,其额定功率为2.3 MW,创国内制造低温BOG压缩机功率最大纪录,机组运行至现在,各项参数一切正常。
工厂冷箱为铝制板翅式换热器,冷剂与天然气能充分进行换热,高压液态甲烷冷剂进入预冷换热器中,过冷后节流进入混冷分离器进行两相分离,分离后的气相和液相在主换热器中汇合后复热出主换热器。LNG出冷箱温度可达-155 ℃,达到设计指标要求。
黄冈LNG工厂为国内最大的国产化LNG工厂,很多设备均为国内最大,工厂开车运行并无成功经验可借鉴。在工厂开车初期,邀请国内相关行业专家及设备厂家专业技术人员进行指导,解决多项开车技术难题,使工厂能正常平稳运行,积累了大型LNG工厂顺利开车运行经验。
冷剂压缩机是整个生产装置的核心设备,压缩机的运转直接影响工厂的正常生产。黄冈LNG工厂的3台冷剂压缩机均为国内同类型最大的压缩机,正常启动程序复杂,需严格控制工艺参数及机械运行参数,启机时间较长。压缩机启动升速时需按照升速曲线进行升速,尽快跨过临界区,在升速过程中,密切关注压缩机轴振动、轴位移、温度及电流值的变化,通过调节防喘振阀及急冷液控制阀控制系统温度及电流,尽量减小电流值,保证各参数值在报警值范围内波动。丙烯压缩机因功率最大,启动时电流也最大,因此在升速时,通过关小防喘振阀,减小电流值;乙烯压缩机在启动时需尽量降低低压缸温度,因压缩机正常运行时低压缸温度较低,其轴承材质较为特殊,在低温条件下轴承韧性及刚性增强,轴振动值较小,因此在启动时,通过控制急冷液控制阀,降低压缩机低压缸温度,降低轴振动值;另外,3台冷剂压缩机是相互关联的,运行过程中,调整天然气处理量或其他工艺参数时,注意收放压缩机的防喘振阀,避免压缩机发生喘振而导致工厂联锁停车。
冷剂压缩机变频器功率较大,运行时电流较大,温度升高较快。在工厂试运行期间,变频器模块时常烧坏,导致压缩机停车;经过现场检查与分析,变频器模块连接方式存在缺陷,原连接方式为插件连接方式,此种连接方式易导致模块接触不均匀,在高电流作用下易导致模块局部温度较高,从而导致模块损坏;后改变模块连接方式,使模块充分接触,变频器运行至今,再未发生变频器模块损坏情况。
冷箱在初次运行时,需对冷箱内设备管路进行干燥,使内部管路、设备内的水露点低于-60 ℃,避免冷箱发生冻堵。当冷剂进入冷箱时,注意控制降温速度,缓慢开启节流阀,使冷箱慢慢预冷,冷却速率通过人工调节节流阀来控制,冷却速率不超过2 ℃/min,冷箱正常运行时需随时注意冷、热流体在换热器中的任一截面温差应不高于30 ℃,同一流体的温度变化率应小于50 ℃/h。
黄冈LNG工厂技术自主化率100%,设备国产化率99%,自2014年5月24日运行以来情况良好,已达到国内先进技术水平,多级单组分制冷天然气液化工艺在黄冈LNG工厂的成功运用,填补了我国液化天然气工业的空白,为海外市场的拓展奠定了基础。该制冷工艺能耗较小,效率高,各制冷循环系统与天然气液化系统相互独立,操作稳定,适应性强,针对大型的LNG装置,采用多级单组分制冷工艺将是最好的选择。黄冈LNG工厂的成功建设及连续平稳运行,对国内LNG产业的发展也起到积极的推动作用,对未来建设大型LNG工厂具有一定的借鉴作用。